

为持续推进改革创新,河北金厂峪矿业有限责任公司选矿厂立足实际,充分发挥主观能动性,秉持“大事做细、小事做精、事事做好”的管理理念,从细节入手,协同创新,扎实推进节能降耗工作。通过优化设备运行模式、实施技术改造等一系列举措,有效降低了能源消耗,提升了管理效能。目前,“压滤变压器停用改造”和“尾矿输送清水泵变频器冷却风扇智能控制”两项重点工程已取得显著成效。
优化供电结构 停用冗余变压器
河北金厂峪公司选矿厂总配电室原配备3台干式变压器(SCB10-1250/10、SCB10-1600/10、SCB10-800/10),其中SCB10-1250/10专供压滤车间使用。随着生产调整,压滤车间部分设备长期停用,原变压器负荷率大幅降低。经技术团队核算,磨矿车间变压器容量充足,完全可兼顾压滤车间的用电需求。
为此,选矿厂果断实施变压器合并方案:停用SCB10-1250/10变压器,将压滤车间负荷转移至磨矿车间变压器,实现资源共享。盘活闲置资源,利用停用的小球磨电缆及旧电表、互感器等设备,完成线路改造,减少新设备投入。
该举措彻底消除了原变压器的空载损耗,预计年节约电费1.28万元,同时优化了配电系统运行效率。
智能控制变频器冷却 降低待机能耗
选矿厂尾矿输送系统采用两套水隔离泵(一用一备),其配套清水泵变频器在备用状态下仍保持待机,冷却风扇持续运行,造成电能浪费。由于变频器位于总配电室,而水隔离泵倒泵操作频繁,人工启停不便,导致能源损耗存在。
针对这一问题,选矿厂实施技术改造:加装远程控制装置,在水隔离泵操作室增设变频器启停控制箱,实现“即用即启、停用断电”的智能管理模式。优化操作流程,由水隔离泵操作人员直接控制变频器运行状态,减少无效能耗。
改造后,备用变频器在非工作时段完全断电,预计年节省电费8400元,同时延长了设备使用寿命。
协同创新促发展 精细管理见实效
选矿厂通过深入调研、科学论证,以技术创新推动节能降耗,不仅降低了能源成本,更提升了生产系统的智能化水平。此次改造充分展现了选矿厂勇于突破的创新精神。
未来全国最大的配资公司,选矿厂将继续深化能源精细化管理,探索更多节能新技术、新方法,为河北金厂峪公司实现2025年成本管控目标和绿色高质量发展贡献力量。
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